李有道:征战地铁真“有道”
尤其对下穿沙湾水道部分地段,断面地层和隧道顶部地质断面较多,施工中易发生盾尾涌水、涌沙、盾构机铰接密封渗漏、河底沉降、冒顶冒浆、河堤沉降变形开裂、河水回灌隧道等风险问题。李有道给技术人员传授方法,施工中将下穿前50环作为参数优化和施工磨合段,收集、整理及总结各地层的掘进参数,同时加强对地面变形情况的监测分析,分析盾构机始发时以及推进时对周围环境的影响,掌握盾构推进参数、同步注浆及二次注浆参数与地面沉降之间的关系,确保盾构机实现匀速、连续、高效掘进。在下穿前,对刀具进行了全面检测,对磨损刀具进行更换,对机械、电气设备等进行检修,尤其是重点检查盾尾密封、盾体与盾尾铰接处的密封的止水效果,确保盾构机的工作状态良好,减少下穿时停机检修的风险。
在下穿过程中,盾构机遇到上硬下软地层,开挖面上部主要为中风化泥质粉砂岩,下部有少量强风化泥质粉砂岩,盾构机垂直姿态有向下趋势,当盾构机姿态难以控制时,李有道提出采取增加外置千斤顶辅助措施,保证盾构机姿态控制在50毫米以内。下穿段地层主要是中风化泥质粉砂岩,刀具容易磨损,掘进过程中发现参数异常时,李有道及时组织专家论证,根据地质条件,进行了一次带压开仓换刀,一次常压开仓换刀,保证盾构机顺利下穿沙湾水道。
为了保证成型隧道质量,李有道要求现场技术人员加强盾构掘进姿态监测和管片选型工作,严格控制管片拼装质量,为防止因管片变形引起地层的过度扰动,施工中对管片螺栓拧紧实行三次复紧,即拼装管片时一次拧紧,推出盾尾后二次拧紧,后续盾构掘进至每环管片拼装前,对相邻已成环的3环范围内管片螺栓进行全面检查并复紧,加强螺栓复紧和盾尾间隙控制,减小管片错台、裂缝、漏水,保证较好的隧道线形,提高隧道防水质量。经过李有道的精心组织,用心指导,攻坚克难,使横番4号中间风井一5号盾构井区间左线于2019年7月28日在全线率先顺利贯通。
为了打造智慧工地,李有道注重抓好信息化管理,分部成立了信息中心精英团队,已逐步将BIM技术在方案模拟及优化、碰撞检查、预留接口、可视化技术交底、以及数字化加工等方面的优势应用到了本项目管理的各个环节之中,特别是在钢筋加工场实现“高效、精准和全自动化生产的数字化加工”目标中起到了重要的作用。
广泛应用视频监控和脸面识别系统,实现了监控全覆盖与门禁管理。在重点工地安装视频监控系统。分部、工区领导、管理人员通过手机、台式、平板电脑等不同终端,在办公室、监控室、去工地途中、出差等对施工一线实施远程监控工地现场的施工动态、施工程序、施工工艺、施工安全、施工操作过程、非施工状况等监控。通过对现场进行实时监控。实现了对施工安全生产全天候、360度无死角的远程监控。特别是对安全质量、文明施工进行了有效的监控,达到对施工过程实时监控的效果,较好地解决了施工点多线长、管理遗漏不到位的问题。
李有道实在“有道”,项目技术质量管理工作有条不紊开展,服务及时,保障有力,项目施工生产安全优质稳步推进,自总承部开展季度考核评比以来,分部夺得5次第一名,一次第二名,获广东省总工会“十赛十建”劳动竞赛流动红旗,李有道功不可没。2018年五分部获中铁十一局“施工技术管理先进单位”,他本人获“优秀科技工作者”称号。他堪称是项目经理的“军师”,项目的“总参谋长”,项目工程技术质量管理工作的“总管家”,南粤速度的技术先行者。
(林赤喜 唐里)
附图说明:
图1、总工程师李有道(右1)在现在检查技术质量工作
图2、总工程师李有道(左1)在现场研究解决有关施工技术问题
图3、总工程师李有道(右)向总承包部领导汇报2号井盾构施工技术方案
图4、总工程师李有道(右1)组织召开重难点技术攻关会议
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